2008年第5期总第119期 倪玉田・某软土基坑侧壁坍塌分析及补救措施 ’48’ 2基坑支护和基坑侧壁坍塌状况 4)。滑体后缘出露的滑动面倾角经罗盘测量约为 71。左右。抢险时卸土开挖后,发现土层内滑动面往 2.1基坑支护方案 基坑支护采取平台放坡、支护锚管、水泥搅拌桩 联合支护,其中搅拌桩为 ̄600@500。支护结构型式 见图2。 下逐渐变缓且伴有明显的擦痕,并从测斜管9.0 m位 置的突变点和搅拌桩中部穿过进入到基坑坑内。卸 土时还发现滑体内外地层被明显的错动移位,最大移 位量约80 C1TI。坑内土体隆起方量与坑外土体下沉方 量大体相当。施工和抢险期间经实地勘查测量了解 到的土钉墙支挡结构已破坏、基坑塔吊1其下桩基最 大位移1IC1TI,紧邻滑塌处的地下室两排(21根)工程 桩在粉质粘土层与砂层交界面处剪断,桩顶最大位移 为31C1TI。 图2滑塌处基坑原支护剖面 基坑的施工顺序为水泥搅拌桩一平台放坡一支 护锚管一土方开挖,由于工期较紧,采取了分段支护、 分段开挖的流水作业。基坑支护施工时,所有工程桩 已全部施工完。 2.2坍塌状况 2007年lO月3日夜晚当该基坑开挖至基坑底板 标高一5.00m处,发生了基坑侧壁的滑塌事故。该滑 图3(a) 基坑滑塌现场全貌 裂面呈大圆弧状,滑弧顶部距基坑侧壁坡脚15.4m。 滑塌区两翼的直线长度约为72m,滑体下落25~ 80cm,裂缝宽度为lO~35cm不等,图3(a)和(b)为 滑塌现场照片。滑塌前一日,监测发现埋设在滑动区 域内的测斜管,最大水平位移达到230mm,达到设计 变形控制值的4.6倍,位移速率为27.83mm/d,也远 超设计控制标准(土体深层位移随深度变化曲线见图 图3(b)坡顶张拉裂缝 维普资讯 http://www.cqvip.com 2008年第5期总第119期 倪玉田・某软土基坑侧壁坍塌分析及补救措施 ・49・ 侧向位移(mm) O 5O 100 l5O 200 250 300 一 10 送 图4滑塌区支护体水平位移随深度变化曲线 3造成基坑坍塌的原因分析 事故发生后,有关部门立即组织专家及相关单位 负责人召开会议,对事故原因展开多方面调查分析, 结果如下: 3.1设计因素 本基坑西侧道路为整个现场唯一的一条施工道 路,承担着全部施工运输任务,包括重型土方车辆行 驶。后查实,设计单位未对现场作充分考察的情况下 作出方案设计,在地面荷载取值时显然没有考虑软土 深基坑周围重车荷载作用,只按照地表超载值为 lOkPa计算,而实际中除了配电室的重力作用,重车 行走产生的局部动超载值高达80kPa!根据土钉加固 机理¨J[ ,结合理正Fspw5.1版专业软件对本工程基 坑坍滑的内、外整体性滑动稳定分析,软件分析时分 别采用瑞典条分法和Janbu法计算,滑动圆弧土条重 力计算采用总应力法,计算参数C、‘P按固结不排水剪 标准值取值(水位上下分别取值),最后两种稳定分析 的结果取最小值:①原支护结构在一般情况下(原设 计考虑基坑顶3m范围内有lOkPa超载)稳定抗力分 项系数为 =1.22,若考虑基坑顶lOm范围内有重 型土方车或水泥搅拌车行走时(特殊情况),稳定抗力 分项系数则降为0.98;②一般情况下,基坑边坡外部 深层整体滑移稳定抗力分项系数^y =1.12,若考虑 特殊情况时,稳定抗力分项系数则降为0.91。如此巨 大差异之下,边坡安全稳定系数根本无法保证。设计 无考虑动载作用是造成坍塌的主要原因之一。 3.2施工因素 工程开工前,虽然支护施工单位对周围场地做了 专门的物探,但没有充分了解拟建场地的工程地质特 点。在事故发生后才发现开挖影响范围的土层、土 质、内摩擦角、摩阻力等参数与场地内地质勘察报告 不一致。再者,导致本次事故发生的另一个重要原因 是开挖速度和开挖范围未按施工方案严格执行,主要 体现在:土方开挖方向与车辆退土路线不一致;塔吊 基础没有埋在坡底下而是置于坡顶;基坑未能及时封 底导致坑底暴露时间过长;施工单位自行在坑沿堆放 相当于15kPa的施工材料。另外,应急预案落实不到 位,管理上存在着较大的缺陷。由于时值国庆长假, 又是午夜作业,施工单位主要人员不在岗,对监测单 位前一天提出的预警没有引起足够的重视,事故发生 后也没有及时启动应急预案,进一步扩大了工程的损 失。 4基坑坍塌后的补救措施 4.1设计措施 事故发生后,设计人员及时赶赴事故现场,对现 场进行了认真的察看,从设计角度分析了事故的原 因。调整了设计参数,对发生坍塌的支护体提出了三 级放坡、加密锚杆、各级平台加打钢桩相结合的设计 处理措施,如图5。 觑嘲5口 图5设计补强方案 4.2施工措施 维普资讯 http://www.cqvip.com
2008年第5期总第119期 倪玉田・某软土基坑侧壁坍塌分析及补救措施 。50。 4.2.1基坑失稳后立即拆除塔吊,以防塔吊倒塌发 事实证明,逐个把承台混凝土先行浇筑的办法加速了 生更大的工程事故;清除坑沿的堆载以减少基坑的侧 压力;坡脚及时用砂袋反压、打设木桩,以防止滑塌范 地下室底板的施工,比原来预计的工期提前了20天, 从而确保了基坑支护的安全,也增加了工程效益。 4.2.7 重建监测系统,加密监测次数,做到适时监 测,及时预警;切实落实应急预案制定的各项措施。 采取上述措施后,监测资料显示,基坑四周土体 的深层位移虽持续增加,但位移速率明显降低,从坍 塌前连续几天的12 mm/d降至1 mm/d以下,有的 监测点甚至出现负速率,表明了基坑支护体滑移趋势 得到了有效遏制,保证了后续施工的安全,使得滑塌 事故造成的不利影响降到了最低,确保了地下室施工 工期既定目标的如期实现。 5结束语 围进一步扩大。砂袋反压高度一般大于基坑支护体 高度的4/5,宽度3~4m,采用下大上小的梯形分布 紧靠支护体,使得砂袋对支护体产生较大的超载压 力。为了减少费用和保证基坑后续施工有必要的工 作面,砂袋反压采用分段布置而非连续布置的方式, 主要布置在基坑转角、中间部位等几个变形较大的位 置,同时尽可能布置在地下室后浇带处,以免影响到 后续工序的正常作业。 4.2.2迅速确定补桩方案,抓紧对2l根断桩的补桩 工作,以保证地下室底板的顺利施工。考虑到基坑土 方已经开挖到位(深度5m)且处在软弱土层,若采用 静压或锤击预应力桩补桩虽然施工速度快,但基坑底 难以承受桩机荷载,而且把桩机吊下坑底也有较大难 度,并且安装静压桩机要有较大的场地,这将会影响 在工程实践中,基坑支护体经常发生开裂、倾斜、 滑移甚至坍塌等事故,造成了严重的经济损失甚至生 命的代价,因此必须引起高度的重视,不可麻痹大意。 从本案例中我们吸取以下教训: 地下室底板的顺利施工,而锤击桩所产生的施工震动 将加剧基坑支护体的失稳;若采用锚杆桩在底板施工 完后补强,一是没有现成的预制桩,二是地下室底板 5.1 提高设计者水平,杜绝设计上缺陷:在软弱地层 中进行土钉墙支挡结构设计,必须认真勘察和摸清地 质情况,充分了解现场状况,如本案例中的重车动荷 载等施工因素,以确定合理的安全系数。 5.2严格控制施工顺序,采用正确的施工方法:对软 基工程的施工应严格按照经审定的施工方案实施,尤 为此留下的孔洞将大大降低防水性能。考虑到断桩 都在距底板6~7m深的位置,决定采取人工挖孔桩的 接桩办法。接桩前先编制施工方案,并严格按方案实 施,采用跳孔成孔,以及清除孔底杂物及水。对断桩 以下的桩身做二次的动测,以确保桩身的完好。 4.2.3严格控制后续土方开挖速度,调整底板施工 其是土方开挖应严格遵循“分区、分块、分层开挖”的 原则 j,选择正确的开挖方向和退土路线;及时进行 封底,尽量缩短基坑暴露时间;及时排干基坑积水,避 免因土层浸泡而产生不良后果;严禁在坑沿堆载而增 加基坑的侧压力;选择有相应资质的监测单位,对基 坑进行适时监测、及时预警。 5.3严格施工管理,落实各项责任制:施工人员应坚 守岗位,发现险情及时启动事故应急预案,采取有效 的补救措施,减少次生灾害,及时恢复施工。 参考文献 [1]程良奎等.岩土加固实用技术[M].北京:地 震出版社,1994.第245页~262页. [2]JGJ120—99,建筑基坑支护技术规程[s]. [3]YB9258—97,建筑基坑工程技术规范[s]. 缝位置及增加施工缝,切实做到分层、分段开挖,及时 进行封底,避免基坑暴露过久。 4.2.4控制土方开挖方向与退土行车方向一致,禁 止在坑沿堆载,避免对基坑支护体产生负面影响。 4.2.5调整塔吊位置,将其置于基坑内的工程桩之 上,及时恢复其功能保证后续施工需要。 4.2.6 加快对承台的施工速度。由于承台深度较 大,如电梯井处深度4m,极易造成塌方,对基坑支护 安全相当不利。因此,在征得有关方面的同意后,对 承台的工程桩逐个进行验收,验收完马上进行承台混 凝土的浇筑,竖向施工缝留在距地下室底板0。5m处。
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