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主冷凝蒸发器液氧管线出口弯头失效性分析

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第41卷第23期 郭兆银:主冷凝蒸发器液氧管线出口弯头失效性分析 127 这一现象,我们通过表面微区分析发现该物质为超轻元素碳, 这可能来源于空气中的有机物,如乙炔等气体组分。 (1)5083合金母材成分和相关力学性能指标符合国家标 准,液氧工作温度下的塑性、韧性较高,不是构成失效穿孑L的 主要因素。 (2)穿孔洞VI周围存在熔融燃烧痕迹非常明显,管内壁烧 蚀面积较大,烧蚀程度较严重,断定失效方式是管壁内侧燃爆 引起的烧蚀穿孔,管壁内侧氧化皮下存在较大量的网状或连续 片状分布的残碳,证明有大量有机物在此积聚并且有机物的剧 5分析与讨论 从失效样品的化学成分、金相组织、力学性能等指标上来 看,各项指标符合相关生产工艺条件的产品标准和国家标准, 该型号铝合金能满足低温、富氧、低压、低流速液体应用环 境,能够满足该工况要求。 从熔爆断口及其周边形貌看,在爆炸失效以前主冷管弯管 内弧内侧出现比较剧烈的燃烧现象,由于燃烧非常剧烈,产生 大量的热量,高温的熔融液体及形成的氧化熔渣四处飞溅,引 起更大面积的熔融燃烧,最终导致较大面积的失效穿洞。在熔 渣覆盖下的管道板材内壁及铝合金内衬的表面上遗留一些黑色 物质,经分析发现该物质的化学成分中含有大量的碳元素,这 种黑色物质只可能来源于液氧中-z J。 管道中碳主要来源于空气中的碳氢化合物,其组分也非常 复杂,主要包括甲烷、乙炔、丙烷、丁烷、丁烯、丙烯等,它 们虽在空气中的含量非常低,但在非常低的低温条件下,仍然 有过饱和析出的可能。在空分设备中可通过分子筛将它们的绝 大部分除掉,而不至于在液氧中析出晶体,但是如果管道中出 现液氧流动的死区,便会形成干蒸发条件而在局部区域析出晶 体并积聚。由于不论是液氧,还是这些有机物晶体均是绝缘 体,在管道内介质流动的作用下,互相摩擦碰撞产生静电,电 荷累积到一定程度就会放电形成微火花产生爆炸燃烧,同时不 饱和烃累积到一定程度,即使在缺氧的条件下也会发生分解爆 炸。 另外,主冷管道失效处位于焊缝区,由于焊缝内侧不光 滑,且焊缝内侧的铝合金内衬和不锈钢施焊冷铁的存在,使得 该处死区的形成更加容易,范围也更大,造成了乙炔在该处管 壁上积聚结晶析出的几率更高 j。在富氧、富易燃物的条件 下,带正负电荷粒子的累积到一定程度,并达到放电条件产生 电火花,便能迅速燃烧,燃烧放出的热量,将周围的液氧气 化,使得反应更加剧烈,燃烧在极短的时间内产生大量的反应 热量,这些热量足以使铝合金发生氧化燃烧产生更多的热量, 使得铝合金板材熔化飞溅 J。 6 结论 通过以上分析,认为主冷凝蒸发器液氧管线出口弯头失效 性分析的结论及可能原因如下: 烈燃烧放热引燃铝合金板材及不锈钢冷铁,这是烧蚀穿孔的主 要原因。 (3)有机物晶体在剧烈燃烧结束后残留的未完全燃烧形成 残碳,这些有机析出物可能的来源是主冷管道液氧干蒸发而在 管道死区管壁内侧积聚起来的。 (4)不锈钢冷铁燃烧,对铝合金管道板材与氧的反应起了 催化加速作用。 (5)管道转弯的液氧流过的入口处有一个环形焊缝,管道 内侧焊缝处加了不锈钢冷铁和铝合金内衬,在液氧流速较慢 时,此处更容易发生干蒸发,使得有机物在此处大量积聚。 7建议 (1)联合设备制造厂家解决弯道干蒸发问题,如改善弯道 接头,增大弯道半径,减少弯道处的焊缝数量,改进加冷铁施 焊的工艺,减少铁的存在,如不可避免,尽量采用低锰低镍型 的不锈钢。 (2)在设备维护方面,防止主冷储液罐的液面过低,增加 主冷管道内的液氧的流速,降低死区的形成,减少干蒸发存在 的可能,降低微爆风险。 (3)加大系统的管理,严格控制乙炔、二氧化碳、氧化亚 氮等有害气体或粉尘颗粒等在系统内的含量。 参考文献 [1]王志奎.化工原理[M].北京:化学工业出版社,1998:27—28. [2] 王建安.金属学与热处理[M].北京:机械工业出版社,1982:219— 220. [3] 丁宏亮,彭振康.IB/T5902—2001空气分离设备用氧气管道技术条 件[s]. [4] GB 16912—2008深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程 『S]. ’ 

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