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暖风器技术改造方案说明

来源:乌哈旅游


检修维护基地

#1炉暖风器技术改造方案

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目 录

一、工程概况

1、暖风器主要技术参数 2、加热蒸汽参数 3、改造原因 4、改造方案

4.1、通过改造可以实现几个主要功能。 5、计划工作时间 5.1改造后预期经济分析 5.2投资回报预测 6、计划工作时间

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一、工程概况

电厂2×330MW热电联产工程所配锅炉(1166t/h燃煤锅炉),每台炉共有暖风器本体:一、二次风暖风器各2台,一次风暖风器型号:NFZⅠ-2-2.78FB,换热面积为:420m2,换热管材质为#20钢,规格为:Φ25×2.5,设计压力为1.6 MPa,重量为:1900Kg。二次风暖风器型号:NFZⅠ-2-3.28FB,换热面积为:1054m2,换热管材质为#20钢,规格为:Φ25×2.5,设计压力为1.6 MPa,重量为:5600Kg; 每台炉配两台容克式三分仓回转式空气预热器。空气预热器一、二次风采用暖风器加热方式。

1、暖风器主要技术参数

一次风暖风器主要技术参数(单侧)

一次风流量:设计煤 一次风流量:校核煤 进口风温: <℃> 出口风温: <℃>

二次风暖风器主要技术参数(单侧) 二次风流量: 设计煤 二次风流量: 校核煤 进口风温: <℃> 出口风温: <℃>

2、加热蒸汽参数

正常运行加热蒸汽压力: 0.49 MPa (a) 加热蒸汽温度: 250 ℃

启动和备用加热蒸汽压力:0.8-1.3 MPa (g) 加热蒸汽温度: 350 ℃

在BMCR及BRL工况下,暖风器传热面的裕量应不小于25%。暖风器的空气

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BMCR 147926 161626 -14 28 BRL 145557 158537 -14 28 BMCR 510534 511218 -14 23.3 BRL 487656 488232 -14 23.3 75%THA 372060 -14 55.3 WORD整理版

侧阻力:<200Pa(BMCR工况)。暖风器片串联成组,组合积木式装配,各组并联水平安装。串、并联的暖风器片和组之间应密封,暖风器防冻措施。暖风器布置在垂直的风管上,管束坡向疏水侧,为了保证疏水通畅,管束的坡度取为15度,疏水口应从风道外接出。暖风器应设热膨胀补偿装置。管束向疏水出口端方向膨胀,膨胀最大值一次风为13mm,二次风为 15mm。 3、改造原因

2011年,#1炉A送风机出口风压2.7~3.1KPa,动叶开度开至47%时,#1炉A送风机失速报警。通过与运行人员确认(打开A、B送风机出口联络挡板,A送风机出口风压降至2.0~1.8 KPa),最终判断#1炉A侧二次风暖风器存在堵灰现象。截止目前,#1炉A侧二次风暖风器堵灰现象日趋严重,A送风机出口风压升至4.0 KPa,动叶开度在37%时,风机发失速报警。由于#1炉A侧二次风暖风器存在堵灰现象,目前#1炉A侧出口烟温高于B侧70度左右。同时A侧送风机失速报警频发会导致风机喘振,如不及时解决,会造成风机轴承损坏事故。机组在满负荷运行时送风机动叶开度在57%~60%,由于#1炉A送风机目前状况,#1机机组负荷只能在260MW左右,严重制约了电厂生产经营状况。2012年3月19日检修人员对#1炉A侧暖风器进行了抢修,在暖风器上方风道壁上开孔,孔洞尺寸约为500mm×500mm。、检修人员进入暖风器,使用木榔头振打,解决堵灰缺陷。小灰块使用负压吸尘车吸尘及通过系统自身抽吸,经空预器、炉膛、电除排出。大灰块使用消防水进行冲洗,并将风道排污口割开,加装排污软管引至炉侧0米环形排水槽,将排水槽排水口封堵,待检修工作结束后对积灰进行清理。在抢修后缺陷消除,设备运行正常。2012年5月27日#1炉A侧二次风暖风器再次出现堵灰现象,检修人员本次对暖风器在线进行了管束割除,缺陷消除。

由于机组运行中冷风携带灰尘较多,暖风器管束螺旋肋片管布置相对较密,造成暖风器堵塞,导致暖风器进出口差压较大,暖风器压差设计值为300 Pa,实际运行中压差800-1000 Pa(满负荷时),随着机组运行时间的增长,压差会越来越大,增加大量送风机电耗,暖风器在一年近8个月不投入运行,但机组运行暖风器都存在阻力,消耗了大量的额外电能。 4、改造方案

通过技术改造将固定式暖风器改造为旋转式,可以在一年的大部分时间内,在暖风器不通蒸汽退出运行时,将暖风器蓄热片旋转成与风向成水平角度,从而

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使暖风器压损降低为零。在暖风器投运时,将暖风器蓄热片旋转成与风向成垂直角度,原加热蒸汽及疏水系统等功能不变,达到节能降耗的目的。 4.1、通过改造可以实现几个主要功能。

① 旋转暖风器前后通蒸汽时功效不变,防止因结露引发不利影响,保证暖风器正常运行。

② 可以实现机组运行过程中的无故障切换,不需要停运风机;另外,可作为并联风机运行调节平衡的有效手段,有利于调整风机出力平衡。 ③旋转暖风器在设计和安装过程中存在以下技术难点:

④加热介质蒸汽自风道外引入风道内的暖风器受热面,疏水则需要自暖风器受热面引出风道,因此,旋转暖风器与风道之间的间隙密封是技术难点。 ⑤旋转暖风器进汽管和疏水管与进汽联箱和疏水联箱之间的旋转连接。 ⑥旋转暖风器投运时,暖风器受热面复位后,避免形成烟气走廊。 5.1改造后预期经济分析

暖风机改造后,可减少阻力600 Pa,因而送风机和一次风机运行功率降低,使引风机、送风机电耗的下降。送风机有效功率(kW)=风机进口流量(m3/s)×风机全压(Pa)×压缩修正系数/1000;风机全压=风机出口全压-风机进口全压(Pa);压缩修正系数取0.985。在风机进口流量不变条件下,风机出口阻力降低按出口静压降低600Pa,动压近似不变,同时进口全压近似不变。风机进口流量、风机全压取送风机测试值。全年按7个月暖风器不投运,全年可节省电量70万kW·h。机组年平均发电量18.8亿千瓦时,供电煤耗降低约0.5 g/(kW·h),则年节煤量为940吨,标煤价格按500元/吨计算,年节约资金47万元,该项目预算资金170万元,可在3.6年收回投资。 5.2投资回报预测

表6.7 暖风器改造投资回报率

项目 暖风器改造投资 改造降低煤耗 单位 万元 g/( kW·h) 数据 170 0.5 专业学习参考资料

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五年期贷款利率 标煤单价 年发电量 改造年收益 投资回收期 注:敏感性分析边界条件同上。

% 元/吨 亿千瓦时 万元 年 6.90 500 18.8 47 3.6 上述建议实施的锅炉部分改造优化项目目前多已是成熟的技术,几乎不存在技术上的风险,国内不少同类型机组已经改造成功,取得了良好的经济效益和社会效益,关键是选择实力雄厚的厂家和性能可靠的设备。 6、计划工作时间

2012年7月1日——7月31日(#1机组大修)

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